松下YC-300TSP焊机典型故障及排除方法一.典型故障分析
1.无高频:
1.1故障原因:
(1)电源保险丝(3A)熔断。
(2)焊炬开关电缆断路。
(3)焊接方法切换开关设定在“手弧焊”。
(4)MS2交流接触器触点68号线与40号线未接通。
(5)P板CR12继电器接点粘连。
(6)高频变压器次级短路。
(7)主接触器未吸合。
(8)在使用水冷焊枪时,未通水或水压开关未动作。
(9)高频回路有故障。
1.2高频回路故障分析及处理方法:
1.2.1引起无高频的原因有以下几种:
(1)继电器CR2接点不吸合,使高频变压器HFIr 初级无30V电压。
(2)高频变压器HFTr本身损坏。
(3)高压电容C5损坏。
(4)火花间隙sG间隙太大。
1.2.2处理措施:
(1)当出现无高频故障时,应首先分析判断故障发生的部位,可采用以下方法判断。
关闭焊机电源开关,用短路线将主控P板上的35点和42点短路。然后,打开焊机电源开关,按动焊枪开关,若有高频产生,则故障发生在主控P板上;若无高频产生,则故障发生在高频回路本身。
(2)当故障发生在线路板上时,多数情况下是由于主控P板上的CR12继电器接点粘连。后面将详细介绍该问题解决方法。
(3)当故障发生在高频电路本身时,最有可能是高频变压器HFIr损坏。这种情况大多出现在潮湿、污染严重的场合。只能用更换HFTr的办法解决。
(4)当长期使用后,由于火花电极表面不清洁、污物显著时,也可能造成无高频。当遇到这种情况时,重新打磨电极表面,将电极间距调整为0.7~0.9mm。故障即可排除。
2.高频时有时无:
电网电压过低或波动太大。(正常电压网压应为:380±10%)
3.有高频,但不引弧(焊机内火花发生器正常,焊枪头部无高频发出):
3.1焊枪电缆太长,造成高频衰减。
3.2焊机输出端子未紧固,使输出端子烧熔绝缘劣化,输出端对焊机机壳短路,造成高频泄漏。
4.空载电压低于正常值
空载电压正常值为直流57V,次级相电压为交流42V。
4.1故障原因:
(1)外接配电开关缺相。
(2)焊机内主接触器或其它地方相序错误。
(3)焊机主接触器触点烧损或接触不良造成缺相。
(4)晶闸管模块损坏缺相。
(5)晶闸管保护板损坏造成缺相。
(6)主控P板有间题造成缺相。
4.2关于晶闸管缺相的检查方法:
用万用表分别测量线路板上的8和18、10和20、9和19、12和22、11和21、13和23号线之间的电阻值。正常时应为30~40Ω,若大于此值或断路,则表明此路有问题。应分别检查晶闸管保护板和晶闸管模块是否正常。
晶闸管可用如下方法检测:用万用表测量晶闸管的控制极和阴极之间的电阻,正常时应为30~40Q,若大于此值或断路,则表明晶闸管已经损坏。
5.焊接电流与电流表的指示值不符,指示值偏高:
分流器过热氧化,反馈信号不准造成。
6.有脉冲电流指示,但焊接成型无鱼尾纹
输出电缆与输出端子之间接触不良,有接触电阻。
7.无电流输出:
P板上运算放大器IC4损坏。
8.其它
8.1焊缝边缘有黑点,表面不光洁:
气体纯度不够。
8.2焊机不能实现自锁功能:
主回路中电流反馈控制线有断路(排除P板故障)。
8.3打开焊机电源开关,空气开关即掉闸:
主回路晶闸管损坏。
8.4水冷焊炬枪头部分发热,水冷电缆烧损,但异常指示灯不亮:
(1)水压开关损坏。
(2)焊炬内部循环水路有阻塞现象