1、检查安川机器人驱动器的电流监控输出端时,发现它全为噪声,无法读出;故障原因:电流监控输出端没有与交流电源相隔离(变压器)。
2、电机在一个方向上比另一个方向跑得快;
(1)故障原因:无刷电机的相位搞错。
处理方法:检测或查出正确的相位。
(2)故障原因:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。
处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。
(3)故障原因:偏差电位器位置不正确。
处理方法:重新设定。
3、电机失速;
(1)故障原因:速度反馈的极性搞错。
处理方法:可以尝试以下方法。
a.如果可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。
b.如使用测速机,将驱动器上的TACH和TACH-对调接入。
C.如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。
d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。
(2)故障原因:编码器速度反馈时,编码器电源失电。
处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能提供足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。
4、LED灯是绿的,但是电机不动;
(1)故障原因:一个或多个方向的电机禁止动作。
处理方法:检查INHIBIT和-INHIBIT端口。
(2)故障原因:命令信号不是对驱动器信号地的。
处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。
5、上电后,驱动器的LED灯不亮;
故障原因:供电电压太低,小于小电压值要求。
处理方法:检查并提高供电电压。
6、当电机转动时,LED灯闪烁;
(1)故障原因:HALL相位错误。
处理方法:检查电机相位设定开关(60/120)是否正确。多数无刷电机都是120°相差。
(2)故障原因:HALL传感器故障
方法:当电机转动时检测HallA,Hall B,Hall C的电压。电压值应该在5VDC和0之间。
7、LED灯始终保持红色;故障原因:存在故障。
处理方法:原因:过压、欠压、短路、过热、驱动器禁止、HALL无效。
安川伺服驱动器的常用故障代码
A.00可能值数据错可能值错误或没收到
A.02参数中断用户参数检测不到
A.04参数设置错误用户参数设置超出允许值
A.10过流电源变压器过流
A.30再生电路检查错误再生电路检查错误
A.31位置错误脉冲溢出位置错误,脉冲超出参数Cn-1E设定值
A.40主电路电压错误主电路电压出错
A.51过速电机转速过快
A.71过载(大负载)电机几秒至几十秒过载运行
A.72过载(小负载)电机过载下连续运行
A.80可能值编码器差错 可能值编码器每转脉冲数出错ssSzXXf
A.81可能值编码器失效 可能值编码器电源不正常
A.82可能值编码器检测错误 可能值编码器检测不正常
A.83可能值编码器电池错误 可能值编码器电池电压不正常
A.84可能值编码器数据不对 可能值编码器数据接受不正常
A.85可能值编码器转速过高 电机转速超过400转/分后编码器打开
1过热驱动器过热
1给定输入错误伺服驱动器CPU检测给定信号错误
1伺服过运行伺服电机(编码器)失控
2编码器输出相位错误编码器输出A、B、C相位出错
3编码器A相B相断路编码器A相B相没接
4编码器C相断路编码器C相没接
安川机器人伺服驱动器故障报警代码
报警代码 报警名称 主要内容
A.00 可能值数据错误 不能接受可能值数据或接受的可能值数据异常
A.02 参数破坏 用户常数的“和数校验”结果异常
A.04 用户常数设定错误 设定的“用户常数”超过设定范围
A.10 电流过大 功率晶体管电流过大
A.30 测出再生异常 再生处理回路异常
A.31 位置偏差脉冲溢出 位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值
A.40 测出主回路电压异常 主回路异常
A.51 速度过大 电机的回转速度超出检测电平
A.71 超高负荷 大幅度超过额定转矩运转数秒-数十秒
A.72 超低负荷 超过额定转矩连续运转
A.80 可能值编码器错误 可能值编码器一转的脉冲数异常
A.81 可能值编码器备份错误 可能值编码器的三个电源(5vV,电池组内部电容器)都没电了
A.82 可能值编码器和数校验错误 可能值编码器内存的“和数校验”结果异常
A.83 可能值编码器电池组错误 可能值编码器的电池组电压异常
A.84 可能值编码器数据错误 收受的可能值数据异常
A.85 可能值编码器超速 可能值编码器通电源时,转速达400r/min以上